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鏈接軸采用高頻淬火機進行熱處理產生的缺陷分析及其預防措施

鏈接軸是拖拉機離合器的重要零部件,在工作過程中要承受巨大的摩擦力,為了滿足其工作性能的需求,我們通常用高頻淬火機對連接軸進行淬火熱處理。但是,在執(zhí)行熱處理工藝的過程中,受多方面因素的影響,會產生一些淬火缺陷。今天,小編就給大家講一下其淬火缺陷。

鏈接軸是拖拉機離合器的重要零部件,材料為40CR鋼。工件長度為420mm,最大外徑是40mm,外花鍵的模數m=2mm,齒數=19,最大內徑為直徑27mm,工件加工工藝流程為:下料→粗加工→調質→精加工→高頻感應加熱淬火→熱矯正→去應力→磨外緣→檢驗→檢驗→成品。熱處理技術要求為,調質硬度25-30HRC,表面淬火硬度≥50HRC,淬硬層厚度為0.8-1.2mm,生產中發(fā)現,40cr鋼鏈接軸用高頻淬火機熱處理后,經常出現塑性變形大和硬度不均勻缺陷,使離合器裝配困難,嚴重造成工件失效,工件壽命低,平均使用壽命僅300h。

檢驗分析連接軸高頻感應加熱淬火后缺陷發(fā)現,主要缺陷為以下兩方面:

1)變形超差。鏈接軸壁厚薄厚不均勻,而不為加熱不均,使熱應力大小和分布不均勻,工件各區(qū)域熱脹冷縮不一致,淬火后出現s形變形,變形值達1.5-2.0mm.

2)硬度不均。工件高頻感應淬火后兩端硬度低,約為35-38HRC,低于要求指標很多;工件中間段硬度達到50HRC,符合要求。由于工件淬火后硬度明顯偏低,造成工件使用中發(fā)生塑性變形,嚴重者外花鍵表面出現畸變,嚙合面積明顯減少,離合器無法正常離合工作,造成工作早期失效。

綜合分析,認為工藝改進應從材料和熱處理工藝兩方面入手,提出工藝改進措施如下:

1)工件材料改用20CRMNTI鋼,通過表層碳氮工滲和整體淬火強化,使工件硬度均勻。

2)鏈接軸進行稀土碳氮工滲處理,工滲后直接淬火。碳氮工滲有效硬化層厚度為0.6mm±0.1mm,表面硬度≥50HRC,為獲得較佳冷卻效果使工件變形微小,設計了專用淬火掛具,裝掛后工件垂直安防,工件加熱中可保證爐氣通暢對流,同時可防止因高溫加熱工件自重引起的變形。滲碳后整體淬火,隨后進行回火處理。

3)增加正火,噴丸工序。正火目的是穩(wěn)定組織和消除原材料的組織缺陷及應力等,并為工滲熱處理提供較好的預備組織。噴丸處理可使連接軸表面得到冷變形強化.提高工件使用壽命。改進后工件加工流程如下:下料→正火→粗加工→精加工→稀土碳氮工滲→淬火→矯正→回火→噴丸→磨外緣→檢驗→成品。

采用上述工藝改進后,連接軸表面硬度均勻,兩端部位硬度由35-38HRC提高到50-52HRC,接觸疲勞抗力較大提高,工件使用壽命提高到3000-5000h,是原工藝工件使用壽命的10-17倍;另一方面,改進工藝采用的專用掛具結構簡便實用,效果良好,工件稀土碳氮工滲淬火后,其變形量<0.5Mm金相組織合格,滿足了技術要求和生產需要。

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