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來(lái)源:鄭州高氏發(fā)表時(shí)間:2020-01-04 10:08:51
叉車橋半軸材料均為40Cr,其技術(shù)要求:調(diào)質(zhì)硬度28-32HRC;花鍵及桿部至法蘭處表面感應(yīng)淬火硬度52-57HRC,層深3-6mm。為滿足技術(shù)要求,不少?gòu)S家采用中頻淬火機(jī)進(jìn)行熱處理,但是,在使用過程中半軸出現(xiàn)了失效現(xiàn)象。為此,對(duì)故障件失效原因進(jìn)行了分析并對(duì)工藝進(jìn)行了研究與改進(jìn)。采用改進(jìn)工藝熱處理后,叉車橋半軸的強(qiáng)度和表面硬度得到提高,滿足了技術(shù)要求。
(1) 舊件切檢 實(shí)驗(yàn)室對(duì)叉車橋半軸“三包”舊件進(jìn)行切檢。
調(diào)質(zhì)硬度:20HRC、21HRC、21HRC。
花鍵表面硬度:51HRC、51HRC、52HRC。軸頸表面硬度:55HRC、 56HRC、 56HRC。
淬硬層深:軸頸3.0mm,花鍵2.05mm,斷口處無(wú)淬硬層深。
(2)失效分析
1、斷口處為淬硬層過渡區(qū),此處由于受到感應(yīng)淬火時(shí)的熱影響,表面硬度比本體調(diào)質(zhì)硬度更低,造成此處強(qiáng)度較大降低,是此次零件斷裂的主要原因。
2、調(diào)質(zhì)硬度、淬硬層深等均未達(dá)到技術(shù)要求。
(3)改進(jìn)工藝
調(diào)質(zhì)硬度低是由于零件毛坯進(jìn)行調(diào)質(zhì),留有加工余量較大而造成。改進(jìn)措施為:粗車后調(diào)質(zhì),保證了零件調(diào)質(zhì)硬度達(dá)到要求。由于該零件采用中頻淬火機(jī)進(jìn)行淬火時(shí),通過軸類中頻淬火感應(yīng)器,法蘭φ80mm處表面無(wú)法實(shí)現(xiàn)感應(yīng)加熱,并且外協(xié)廠為來(lái)料加工,沒有試切件,所以沒有進(jìn)行工藝調(diào)試及切檢,參考其他技術(shù)要求接近零件工藝參數(shù)進(jìn)行生產(chǎn)。因此針對(duì)該問題與廠家溝通,重新做專用感應(yīng)器,并提供試切件進(jìn)行工藝調(diào)試、切檢。
產(chǎn)品已通過CE認(rèn)證,并以其優(yōu)良的節(jié)能性、可靠性、實(shí)用性,深受用戶的廣泛贊譽(yù)。